該信息來(lái)自:上海雷郎電器設備制造有限公司 瀏覽量:5472 發(fā)表時(shí)間:2012-05-10
變壓器是電力系統的重要組成部分,是變電站的心臟。而主變風(fēng)冷系統是保證變壓器正常運行最重要的輔助設備,由于受到各種因素的影響,可能出現各種異常狀態(tài)、故障,而繼電保護并不能保證100%的正確動(dòng)作,引起保護誤動(dòng),可能給系統及設備帶來(lái)嚴重后果。-、事故經(jīng)過(guò)闡述2010年4月11日23時(shí)04分28秒,500kV某變電站2號主變風(fēng)冷全停保護動(dòng)作,5012、5013、202、302斷路器跳閘,2號主變停運。
經(jīng)運行人員現場(chǎng)檢查-、二次設備發(fā)現2號主變停運,2號主變B相風(fēng)冷系統停運,A、C相運轉正常,2號主變三側開(kāi)關(guān)在分閘位置,2號主變非電量保護RCS974FG報冷控失電A相啟動(dòng)報告;故障錄波器啟動(dòng),測距0km;當時(shí)天氣為陰,風(fēng)速6m/s帶有揚沙,氣溫0℃,濕度25%。經(jīng)過(guò)72小時(shí)46分的事故原因調查并采取相應安全技術(shù)措施后,2號主變于4月14日23時(shí)50分恢復運行。二、現場(chǎng)檢查情況及分析1.現場(chǎng)保護及自動(dòng)裝置動(dòng)作情況(1)繼電保護裝置動(dòng)作報告。1)PST1200縱聯(lián)電流差動(dòng)保護。
2010-04-11 23:04:28:215 中壓側后備保護啟動(dòng)2010-04-11 23:04:28:215 高壓側后備保護啟動(dòng)2010-04-11 23:04:37:236 PT三相失壓2)RCS978HB縱聯(lián)電流差動(dòng)保護。2010-04-11 23:04:18 啟動(dòng)3)RCS974FG非電量保護。信號燈:冷控失電A相 紅燈亮非電量延時(shí)跳閘 紅燈亮2010-04-11 22:54:44 冷控失電A相投入2010-04-11 22:54:45 總啟動(dòng)投入2010-04-11 22:54:45 冷控失電A相退出2010-04-11 22:54:46 總啟動(dòng)退出4)操作箱信號顯示。5012、5013斷路器CZX-22R操作箱第-組TA、TB、TC及第二組TA、TB、TC紅燈亮;202斷路器CZX-12R操作箱TA、TB、TC紅燈亮;302斷路器LFP-974FR操作箱1HD、TD紅燈亮。
。2)故障錄波器錄波報告。2#主變故障錄波器啟動(dòng),開(kāi)關(guān)量2#主變保護RCS974FG冷控失電延時(shí)跳閘啟動(dòng),故錄測距0km。(3)監控報文。2010-04-11 22:07:30:189 #2主變強油風(fēng)冷工作電源I故障動(dòng)作2010-04-11 22:07:30:189 #2主變強油風(fēng)冷工作電源II故障動(dòng)作2010-04-11 22:07:30:321 #2主變強油風(fēng)冷工作電源I故障復歸2010-04-11 22:07:30:341 #2主變強油風(fēng)冷工作電源II故障復歸2010-04-11 23:04:28:197 #2主變保護C柜冷控失電延時(shí)跳閘動(dòng)作2010-04-11 23:04:28:272 #2主變保護C柜冷控失電延時(shí)跳閘復歸2.現場(chǎng)檢查情況(1)運行人員現場(chǎng)檢查情況。
現場(chǎng)檢查5012、5013、202、302斷路器跳閘,2號主變停運;在跳閘后檢查2號主變本體未見(jiàn)異常,油溫為A相25℃、B相26℃、C相28℃;在跳閘后檢查發(fā)現2號主變B相風(fēng)冷停運,A、C兩相風(fēng)冷正常運轉;在跳閘后值班人員在進(jìn)行站用電備用段母線(xiàn)帶站用電II母線(xiàn)運行時(shí),2號主變B相風(fēng)冷恢復正常運轉;在2號主變跳閘前57分鐘即22時(shí)07分30秒189毫秒時(shí)監控報文顯示2號主變工作電源I、II段故障,22時(shí)07分30秒341毫秒時(shí)2號主變工作電源I、II段故障復歸,現場(chǎng)值班人員針對此信號進(jìn)行了現場(chǎng)巡視檢查,檢查結果為2號主變風(fēng)冷三相運行正常。(2)檢修人員現場(chǎng)檢查情況。檢查2號主變本體,未見(jiàn)異常;檢查2號主變A、B、C三相風(fēng)冷控制箱內繼電器、接觸器等設備外觀(guān)未見(jiàn)異常,時(shí)間繼電器現場(chǎng)整定正確;檢查風(fēng)冷二次回路及回路接線(xiàn),均按設計圖紙接線(xiàn),二次回路接線(xiàn)未見(jiàn)異常。風(fēng)冷全停跳閘回路見(jiàn)圖1、圖2。
在KMS1、KMS2失磁的情況下進(jìn)行接點(diǎn)檢查,常閉接點(diǎn)電阻接近于0Ω,常開(kāi)接點(diǎn)電阻為∞;對風(fēng)冷全停跳閘回路進(jìn)行絕緣檢查500kV主變壓器冷卻器全停跳閘分析及處理孫德臣近期某變電站發(fā)生-起500kV主變風(fēng)冷系統在主備用電源切換過(guò)程中,因交流繼電器常閉接點(diǎn)粘連未打開(kāi),造成時(shí)間繼電器誤計時(shí),保護認為風(fēng)冷全停出跳閘的事故。通過(guò)對此次主變跳閘的分析和處理,吸取教訓,提出積極整改措施,避免類(lèi)似事件發(fā)生,保證設備的安全穩定運行。關(guān)鍵詞:主變;風(fēng)冷;繼電器;常閉接點(diǎn);誤動(dòng)作者簡(jiǎn)介:孫德臣(1981-),男,蒙古族,內蒙古呼和浩特人,內蒙古超高壓供電局,助理工程師。(內蒙古 呼和浩特 010080)中圖分類(lèi)號:TM403.9 文獻標識碼:B 文章編號:1007-0079(2011)12-0128-01DOI編碼:10.3969/j.issn.1007-0079.2011.12.067(下轉第134頁(yè))1342011年第12期電保護裝置采用兩相不完全星形連接,將A、C兩相電流引入裝置,裝置B相端子直接接地。
分析過(guò)程采用排除法。1.考慮-次線(xiàn)路故障的可能由于3I0為零,排除接地故障的可能,包括單相接地短路和兩相接地短路;由于沒(méi)有出現“兩故障相電流上升”的現象,排除兩相短路故障的可能;由于沒(méi)有出現“三相電流上升”的現象,排除三相短路故障的可能。2.考慮二次保護裝置故障的可能根據當時(shí)負荷情況,計算得到正常運行時(shí)電流的二次值與AC相示數相近,排除AC相二次故障的可能;由波形圖得到,B相出現尖峰脈沖,持續時(shí)間較短,但峰值已超過(guò)保護定值,而B(niǎo)相實(shí)際上直接接地,所以初步估計裝置交流采樣有隱患,抗干擾能力弱,易觸發(fā)。后經(jīng)廠(chǎng)家實(shí)驗證實(shí),分析正確,交流插件需要更換。
五、分析總結故障錄波有助于分析事故原因,直接切中事故本質(zhì),節省工作時(shí)間,避免耗費過(guò)多的人力、物力。----參考資料::[1] 崔家佩 ,等 . 電力系統繼電保護與安全自動(dòng)裝置整定計算 [M]. 北京 :中國電力出版社 ,2000.[2] 黑龍江省電力有限公司調度中心 . 現場(chǎng)運行人員繼電保護知識實(shí)用技術(shù)與問(wèn)答( 第二版 )[M]. 北京 : 中國電力出版社 ,2007.(責任編輯:蘇宇嵬)為良好。對2號主變A、B、C三相進(jìn)行工作電源故障投切試驗,發(fā)現A、C兩相I、II段交流電源可以自動(dòng)進(jìn)行切換,而B(niǎo)相在II段工作電源故障投切I段電源時(shí),投切3次,有1次I段交流電源繼電器未吸合,投切不成功;現場(chǎng)未做任何工作,10秒后進(jìn)行此試驗,投切成功,F場(chǎng)分別模擬2號主變A、B、C三相風(fēng)冷全停延時(shí)跳閘試驗,均符合溫度達到75℃延時(shí)20分鐘和風(fēng)冷全停60分鐘延時(shí)跳三側斷路器的動(dòng)作要求。
三、原因分析(1)22時(shí)07分系統出現的C相接地故障造成站內電壓波動(dòng)較大,380V交流電源I、II段母線(xiàn)電壓瞬時(shí)同時(shí)過(guò)低,其值達到2號主變風(fēng)冷系統低電壓繼電器KV1、KV2整定值而動(dòng)作,監控報“2號主變強油風(fēng)冷工作電源I故障動(dòng)作”、“2號主變強油風(fēng)冷工作電源II故障動(dòng)作”信號,此時(shí)2號主變風(fēng)冷系統A、B、C三相同時(shí)因失電停運;由于系統低電壓故障瞬時(shí)復歸,經(jīng)過(guò)152毫秒后2號主變風(fēng)冷電源I、II段電壓恢復正常,監控報“2號主變強油風(fēng)冷工作電源I故障動(dòng)作復歸”、“2號主變強油風(fēng)冷工作電源II故障動(dòng)作復歸”信號,2號主變風(fēng)冷系統A、B、C相瞬時(shí)又恢復正常運行;22:15分,經(jīng)運行人員現場(chǎng)檢查也證實(shí)2號主變風(fēng)冷系統為正常運行狀態(tài)。(2)23:04分,也就是經(jīng)過(guò)2號主變風(fēng)冷電源I、II段瞬時(shí)故障恢復57分鐘后,2號主變動(dòng)作保護C屏冷控失電A相延時(shí)跳閘動(dòng)作出跳2號主變三側斷路器。分析原因是:當22:07分2號主變風(fēng)冷電源I、II段同時(shí)出現瞬時(shí)故障時(shí),2號主變A、B、C三相風(fēng)冷電源I、II段同時(shí)失電,監控報風(fēng)冷電源I、II段故障信號,同時(shí)KMS2常閉接點(diǎn)閉合回路接通(正常運行時(shí)KMS2常閉接點(diǎn)為開(kāi)啟狀態(tài)),跳閘時(shí)間繼電器KT11和KT12啟動(dòng)開(kāi)始計時(shí);當2號主變風(fēng)冷電源I、II段電壓經(jīng)過(guò)152毫秒瞬時(shí)恢復時(shí),A、B、C三相風(fēng)冷電源接觸器吸合,風(fēng)冷恢復正常運行,同時(shí)KMS2接觸器常閉接點(diǎn)開(kāi)啟,跳閘時(shí)間繼電器KT11和KT12時(shí)間繼電器應停止計時(shí)返回;現場(chǎng)實(shí)際情況是B、C相跳閘時(shí)間繼電器正常返回,而A相跳閘時(shí)間繼電器因KMS2常閉接點(diǎn)未打開(kāi)而繼續計時(shí),并且此計時(shí)信號因設計原因不報監控系統,因主變溫度未達到75℃,所以延時(shí)-小時(shí)后保護動(dòng)作出造成2號主變跳閘。2號主變B相風(fēng)冷停運原因為B相風(fēng)冷在主備用電源切換過(guò)程中交流電源繼電器存在質(zhì)量問(wèn)題未可靠動(dòng)作。四、措施及整改建議(1)對2號主變A、B、C三相交流接觸繼電器KSM1、KMS2進(jìn)行更換。(2)對風(fēng)冷二次回路進(jìn)行改造,在KMS1和KMS2交流接觸器上再增加-對常閉接點(diǎn)以監視時(shí)間繼電器是否啟動(dòng),當時(shí)間繼電器啟動(dòng)即刻上傳監控報文,如圖3所示。(3)降低KV1、KV2電壓繼電器(報風(fēng)冷工作電源故障)靈敏度,重新對其動(dòng)作電壓、時(shí)間進(jìn)行整定,動(dòng)作電壓整定為70%額定電壓,動(dòng)作時(shí)間整定為5秒,并經(jīng)現場(chǎng)試驗,避免在站用電有波動(dòng)而未故障的情況下反復切換。(4)調整RCS974FG非電量保護冷控失電延時(shí)時(shí)間,由原來(lái)的0.01分整定為2.01分鐘,以躲過(guò)擾動(dòng)、電纜瞬時(shí)絕緣不良等影響。(5)2號主變送電前,對風(fēng)冷控制箱內繼電器等進(jìn)行清掃。(6)暫時(shí)申請退出#2主變非電量保護冷卻器全停出壓板。冷卻器全停出壓板退出期間,運行人員要加強巡視、特巡檢查并制定應急預案。本文由變壓器、三相變壓器、隔離變壓器、控制變壓器編輯及處理。